案例二 节能改造应用

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针对某企业自用数据机房,结合提供的图纸、模型、设备参数等技术资料进行详尽的CFD模拟,对数据中心冷却系统方案进行评估,分析IT设备最大进风温度是否满足国标要求,提出当前机房存在的问题,根据目前的设备配置现状提出改造方案,实现机房节能目的。

1 基础实施情况

所分析机房如图1、图2所示。机房由空调间与主机房间组成机房总高5.7m,架高地板0.6m,机房净面积约560㎡,共115台机柜,机柜总功耗252kW , 无封闭通道,吊顶回风。机房精密空调共8台,采用回风控制机架内填充的IT设备均为实际部署设备。

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1 仿真模型

2 仿真模型

                          

2 现状机房仿真结果

现状机房的分析内容包括:分析当前机房存在问题,分析机柜进风温度过热的原因能源费现象

2.1  机柜最大进风温度分布

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3 机柜最大进风温度

4  B15机柜进风温度流线

 

  

               

3所示为B15机柜进口温度最高,最大31.7。图4显示B15机柜IT设备最大进口温度为31.7,机柜自身排出的热空气从机柜侧面回流。机柜过热的原因还包括:有热空气在设备顶部部分回流到入口,还有机柜设备出风与布置在机柜后门的地板出风口冷气流掺混等。

2.2 空调送风效率

5为空调的送风效率绘图,最大为50.6%最小为28.7%,平均为40.5%空调送风效率为直接进入IT设备的冷空气流量占总送风量的百分比。

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当前运行的4台空调中,两台风管送风的CM空调利用率达到了100%,风帽送风空调受其所处的位置限制及前方设备的影响,利用率偏低;特别是Emicon 1#空调,受前方设备的影响部分气流短路,利用率只有60%左右。

 

5 机柜最大进风温度分布

 

 

3 改造方案仿真结果

3.1 通过现状分析结果提出整改方案

以下4个方面考虑优化气流组织

1)为了减少冷量浪费,调整出风地板布局,屏蔽热通道出风地板;为了避免冷热气流短路,补充机柜空U盲板,局部机柜列增空机柜。

2)增加气流遏制系统,减少冷热气流混合,减少冷量浪费。

3)调整空调开机运行模式,优化空调组使用效率:当前为6+2运行模式,对比5+3运行模式。

4)根据实测空调输入功率校核PUE,对比空调运行模式改变后的PUE变化

 

3.2  实施方案及模拟结果

在机柜列缺口处安装挡板,在空插槽与空机柜处安装盲板,屏蔽热通道地板出风口,封闭冷通方案,更改备机方案从6+2改为5+3。图6显示机柜最大进风温度为21.57显示空调平均送风率为73.4%

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                       图6 机柜最大进风温度                                7  空调送风效率

3.3  PUE计算

PUE按照供电因子与空调因子方法计算,供电因子取固定值,空调的输入功率按照实测数据计算,5+3方案估计PUE降低5.84%

  

2019年11月1日 17:11
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